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船舶液壓故障診斷概論

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    1.船舶液壓故障及其特點

    船舶液壓設備經常出現(xiàn)的故障有:動作故障(如起動不正常,執(zhí)行元件速度過慢或不能動作,負荷作用下執(zhí)行元件速度顯著降低等);壓力故障(如壓力達不到要求,壓力不穩(wěn)定或壓力調節(jié)失靈,壓力沖擊等);噪聲和振動;油溫過高;油液污染等。

    液壓設備產生故障的原因除設計、制造、安裝未達到規(guī)范要求以及設備長期使用后零部件的正常磨損外,由于操作管理不當引起的故障尤應注意。

    船舶液壓設備經常出現(xiàn)的故障與機械傳動、電氣傳動相比具有多樣性和復雜性,且與操作管理密切相關的特點。

    船舶液壓設備經常是幾個故障同時出現(xiàn)并交織在一起,這些故障有的是由某一液壓元件失靈引起,有的則是系統(tǒng)中多個液壓元件的綜合因素造成。

    船舶液壓設備即使是同一故障,產生的原因也不一樣。特別是現(xiàn)在的船舶液壓設備都是機械、液壓、電氣以及微型計算機的共同組合體,產生故障的原因更是多方面的。同一原因,也可能引起不同的故障。

    船舶液壓設備使用條件較為惡劣,受到航區(qū)、季節(jié)、氣候等因素的影響,如果維修管理人員不能根據上述因素的變化,正確予以管理和預防,必然會導致故障的發(fā)生。

2.船舶液壓設備故障診斷方法

    處理液壓設備故障必須對引起故障的因素逐一分析,注意內在聯(lián)系,找出主要矛盾,這樣才能比較容易解決。但是,各種元件和輔助機構以及油液大都封閉在殼體和管路中,不像機械傳動那樣直接從外部觀察,測量方面又不如電氣系統(tǒng)方便,而且液壓元件均在潤滑充分的條件下上作,系統(tǒng)又都裝有過載保護裝置,很少發(fā)生零件破壞現(xiàn)象。因此,液壓設備出現(xiàn)故障時,往往要用較多的時間來尋找原因,排除故障也比較麻煩。一般情況,任何故障在演變?yōu)榇蠊收现岸紩橛蟹N種不正常的現(xiàn)象。如系統(tǒng)出現(xiàn)不正常的聲音;執(zhí)行機構速度下降,動作無力或不動作;油位下降;油液變質;外泄加劇;油溫過高;出現(xiàn)焦糊味等。上述故障現(xiàn)象可通過眼看、耳聽、手摸、鼻嗅等基本方法發(fā)現(xiàn):只有全面了解故障情況,認真、科學地分析故障內部規(guī)律,才能找出引起故障的真正原因,合理予以解決。

3.船舶液壓故障診斷實例

(1)動作故障—執(zhí)行元件速度過慢或不動作某輪在馬來西亞某港作業(yè)時,艙口蓋裝置工作開始時速度正常,此后速度逐漸降低,直至無法工作。

    執(zhí)行元件的運動速度取決于進人執(zhí)行元件的供油量。據此,首先拆檢泵的進口濾網,發(fā)現(xiàn)上面糊滿黑色膠質物,將其洗掉后試車,速度稍有加快,但仍舊達不到要求。并且發(fā)現(xiàn)隨著使用時間的延長,油溫不斷升高,當升到60~70℃時,就不能動作了。同時,系統(tǒng)壓力隨著使用時間有所下降,即使可調高點,也無法提高速度。因此認為,泵的容積效率已經很低。解體發(fā)現(xiàn),泵的磨損嚴重,軸向和徑向間隙都超限很多。更新齒輪,系統(tǒng)恢復正常。

    由上可見,該系統(tǒng)在工作之初,油溫較低、粘度較高、內泄漏量較少,因此工作速度還可以達到要求。隨著使用時間的延長,正常工作引起的油溫升高,加之泵本身容積效率低所產生的能量損失形成的熱量,使油溫加速升高,油的粘度降低,泵的內泄漏量加大。并形成惡性循環(huán),直至設備不能工作。

    執(zhí)行元件的運動速度取決于進人執(zhí)行元件的流量,因此出現(xiàn)這類故障首先要判斷流量減少的原因。它既可能是液壓泵流量不足或完全沒有流量;也可能是系統(tǒng)泄漏過多,進人執(zhí)行元件的流量不足;還可能是溢流閥壓力調整過低,克服不了工作機構的負載阻力等。

(2)壓力故障—壓力不穗定或壓力調節(jié)失靈某輪在開艙作業(yè)時,艙口蓋液壓系統(tǒng)壓力逐漸低落,由原來的12MPa降至8Mpa就不再恢復,再調也調不上去。

    因為該系統(tǒng)使用時間較長,起初估計可能是液壓泵長期使用磨損較甚,內泄漏量加大引起。拆檢齒輪泵,發(fā)現(xiàn)齒輪磨損程度不嚴重,軸向和徑向間隙稍有增大,重新調整間隙后試車,故障仍未解決。但試車發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)原來在12MPa下運轉壓力平穩(wěn),現(xiàn)在8Mpa下壓力也仍平穩(wěn),在壓力變換中,系統(tǒng)沒有發(fā)現(xiàn)明顯破壞現(xiàn)象。據此分析認為:既然壓力變換前后都平穩(wěn),系統(tǒng)也未發(fā)現(xiàn)明顯破壞現(xiàn)象,可以認為該故障可能發(fā)生在溢流閥處,因為溢流閥的工作性能是容易受到其他因素的影響面發(fā)生變化的。拆卸溢流閥檢查,發(fā)現(xiàn)閥座處有污物,密封不良。清洗閥座后予以裝復,系統(tǒng)壓力恢復正常。

上述問題的處理說明,此故障是由于油中污物偶然停留于閥座處,破壞了該處的密封而使系統(tǒng)壓力跌落。污物清除后該處密封作用恢復正常,所以系統(tǒng)壓力也恢復了正常。對于此種故障,如果污物偶爾被沖走,系統(tǒng)可自行恢復壓力正常,一旦污物再在此處停留,則又會造成壓力低落。因此予以更換油液或者凈化油液。

(3)噪聲和振動引起噪聲和振動故障的原因是十分復雜的。不但系統(tǒng)的機械設備、電器可以引起噪聲和振動,就是液壓系統(tǒng)內部,幾乎每個環(huán)節(jié)都可以引起噪聲和振動。系統(tǒng)內混人空氣;機械振動;液壓泵、控制閥等元件故障;系統(tǒng)內壓力、流量脈動,以及由此而形成的共振等都是引起噪聲和振動的原因。分析和處理這種故障難度較大,必須根據故障特點,初步判斷是哪種類型原因引起,然后再通過澆油、探聽、查看、以至解體檢查,找出故障原因,予以排除。

    某輪起貨機液壓系統(tǒng),工作時出現(xiàn)嘯叫聲。仔細檢查發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)壓力在4.5~6.5Mpa時有此聲音,且隨著壓力的增大面增大,當壓力升到6.5Mpa時系統(tǒng)產生連續(xù)的嘯叫聲。此外發(fā)現(xiàn)嘯叫聲發(fā)生在液壓泵出[J管路的滋流閥上,而泵和其他閥上均無此聲音。于是認為嘯叫聲與該溢流閥有關。解體該閥發(fā)現(xiàn),主閥心上阻尼孔過大。更換閥心后,嘯叫聲消除。

    先導式溢流閥主閥心上的阻尼孔過大,主閥心下而的壓力油,通過閥心上的阻尼孔,再作用于導閥上的錐閥時,壓力油的壓力脈動與錐閥上的彈簧產生共振,使錐閥振動產生噪聲。阻尼孔變小后,壓力油經過阻尼孔再作用于錐閥,由于壓力油通過阻尼小孔后壓力達到平衡,就不再與錐閥上的彈簧發(fā)生共振,錐閥不再振動,嘯叫聲隨即消除。